一、原工艺流程的简述
主厂房筛上量及中矿通过中转泵站给入铁红一段圆振动筛(6台)及一段磁选机(2台),一段圆振动筛筛下量直接进入三段3号脱水槽,3号脱水槽精矿给入磁选柱进行分选后经由精矿泵打入老线过滤;一段磁选机精矿进入一段磨矿(2台)后,其溢流与一段圆振动筛的筛上量一同进入二次磨矿(2台),二次磨矿的溢流进入二次分级机(2台),分级返砂回到二次磨矿,分级的溢流直接进入二段脱水槽(2台),脱水槽的精矿进入二段小磁选机(5台)进行磁选,磁选机的精矿进入二段细筛泵池内,经由细筛泵(4台)打回到二段圆振动筛(5台),圆振动筛的筛上量经由二段磁选机(2台)给入二段磨矿形成闭路循环;圆振动筛的筛下量给入三段1号、2号脱水槽,脱水槽精矿给入磁选柱(4台),磁选柱的精矿经由精矿泵打回到老线过滤;磁选柱的中矿进入返矿泵池内打回到二段脱水槽分矿箱内。
二、改造后的流程和改造部分
1、将一段圆振动筛拆除,在该平台上增加3台浓缩磁选机。
2、将一段分级拆除,在该平台上增加4台二段圆振动筛。
3、将原有二段小磁选机改为3台Φ1021型磁选机。
4、将原有细筛泵池废除,在二段小磁选机下部新安装一个细筛泵池,并将原有4台细筛泵管路进行改造,转2台泵分别打入老二段圆振动筛分矿箱和新改造二段圆振动筛方箱内,两工两备将原有7台脱水槽进行更换。
三、改造后的效果
1、通过将原有一段圆振动筛拆除换成一段浓缩磁选机。既保证了球磨机内浓度,又去除了中矿影响铁精矿质量的因子,达到了改善流程的效果。
2、将一段分级拆除换成二段圆振动筛。增加了二段圆振动筛的处理能力,有效地降低了流程内的循环负荷量,保证了流程顺行。
3、将磁选机改型不但提高了其处理能力,同时也使设备大型化,符合现代矿业的发展趋势。
4、更换原有脱水槽保证了脱水槽的处理能力,对铁红流程提高质量起到很大作用。
综上所述,通过此次改造不但是铁红设备规整化、大型化,同时也提高了铁红的处理能力及提质幅度,有效地缓解了四选车间二段筛分流程的压力,对车间提高产量起到很大作用。