选矿厂二期为一段磨矿、三次分级工艺,原矿处理量10~11t/h。其中,球磨机为MQY210/300溢流型球磨机,一次分级为螺旋分级机,二、三次分级为2台旋流器串联。
2、 存在问题分析
通过对取样数据分析及现场观察,目前二期磨矿分级系统主要存在以下问题:
(1)工艺问题
现有工艺为一段磨矿、三次分级,分级系统冗杂、三级分级设备的返砂全部返回球磨机。螺旋分级机溢流-0.074mm仅为37.83%,粒度较粗、分级效率低。此外,旋流器溢流细度-0.074mm虽然最终达到59.11%,但由于状态不稳定、底流浓度较低,沉砂中夹杂细粒级的量较大,因此返回球磨机的合格粒级含量高,严重影响球磨机处理能力。
(2)矿浆流量、渣浆泵与旋流器的匹配问题
生产过程中,只有矿浆流量、渣浆泵与旋流器匹配,才能使旋流器处于正常的运行状态。但是,由于现场渣浆泵的流量不稳定,导致三者运行不匹配,旋流器时常发生“喘气”,导致溢流“跑粗”、稳定性差。而且泵池抽空现象严重,旋流器溢流易断流。
某银矿选矿厂中磨矿分级流程存在着球磨机处理量低、分级效率效果差及金、银金属回收率低等问题,严重制约了选矿厂扩能增产的需要,为此,该选矿厂对磨矿分级流程工艺进行了技术改造,获得了良好的经济效果。
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