我国现有一些磁选厂,普遍存在着诸如:实施了早抛尾的原则,但未实施早收原则,致使磨矿循环负荷大,能耗高,磨矿效率低;由于铁矿物与脉石硬度的差异大,在反复磨矿中,部分铁矿物过磨泥化,而有些连生体则不能单体解离;细筛筛分效率低,一般为16%~30%,也增加了磨矿负荷;缺乏有效的磁铁矿选矿设备,精矿品位提高不明显。提高铁精矿品位、降低选矿成本,迫切要求采用新弱磁场磁选设备和工艺。
弱磁磁选机选别试验:
弱磁精选设备采用Φ300×180湿式磁选机,其磁场强度0~120kA/m可调。处理检查筛上的产品。对水厂选矿工艺流程中检查筛上产品,在H=16kA/m下进行1次精选,难以得到精矿品位≥65%的铁精矿,作业产率为41.79%,铁的回收率为53.03%。即对于检查筛上样品,采用单一低磁场磁选机多次精选,可以获得品位≥65%的铁精矿。
通过相关的试验结果知道从检查筛上早收部分铁精矿是合理的,采用弱磁选机进行早收,铁精矿的作业产率为41.79%,这样大幅减少了二段磨矿循环负荷,且进入磁选精选流程中的矿量大幅度减少,精选作业条件得到改善,作业效率提高,进而可以取代流程中消耗水量大的聚磁作业。
后续进一步的试验研究表明,如果采用螺旋溜槽或低磁场磁选—螺旋溜槽处理检查筛上产品,都能够获得高品位(品位≥68%)铁精矿,若现场按后续研究所推荐的磁重流程进行改造,则不仅可以保产提质,节能降耗,而且有可能减少二段球磨机磨矿容积,实现3:2甚至2:1的两段磨机的配比,进而大幅降低选矿成本。
文章来源:http://www.hnhxxk.com/gsnews/n488.htm
工业磁选机:http://www.hnhx.org/News/288.html
弱磁场磁选设备:http://www.hxbmj.com/xw/n556.htm
选矿工艺流程:http://www.chuipo.com/cpzs/195.htm